西电西瓷湿法榨泥系统进行自动化改造是西电西瓷的重点固投项目,同时也是2020年为进一步提升劳动生产率、降低劳动强度公司采取的一项有力举措。近日,西电西瓷瓷套绝缘子事业部通过紧锣密鼓的自主调试,实现该套自动化榨泥设备的试运行。
该套自动化设备于2020年春节前安装到位。受疫情影响,设备厂家未能及时到位,考虑到时间紧,任务重,瓷套绝缘子事业部于2月24日成立自主设备调试小组,由设备管理室和瓷套事业部相关人员组成。本着不等不靠,凭借自身技术力量,通过远程与厂家电话、微信、视频沟通的方式,解决了从顶榨、输泥、加泥、揉练、切坯等一系列过程操作和参数匹配、联动的问题,凭借自主调试,实现自动化设备试运行阶段。
多年来,西电西瓷湿法榨泥系统主要依靠人力甩泥进行,劳动强度高、人均效能低。通过此次榨泥系统的自动化改造和实施,高效替代了之前甩泥的人力操作。按满足瓷套事业部大套管老线、瓷二产线泥料的需求计算,榨泥日产量至少达到90板。完成这样的榨泥日产量,以前需要24个人工榨泥机,配置12人同时在岗,分成榨一、榨二两组,每甩1小时,间隔休息一个半小时,累计5次才能完成;而采用自动榨泥系统后,仅需12台自动榨泥机,榨一榨二合并为一个新榨泥系统,配置4人分两班轮岗,连续运行12个小时,即可完成预定目标。
通过以上对比,可以看出引入榨泥系统自动化设备,在实现一线作业和人力优化的基础上,有效提高了事业部运行效率,降低了人工成本,大大提升了现场精细化管理水平。同时,西电西瓷希望在着力于推进自动化建设的同时,采取高效,科学的发展模式,助力深化改革,转型升级,为打赢扭亏攻坚战迎难而上,奋力冲刺!